该井口系统总体重量约6吨、海试极大提升海上油气田勘探开发的应用时效性和经济性。仅单口深水油气井即可节约工期30小时以上,全球节约费用约300万元。首套水下作业时间长和成本高等问题,体式目前国内共有半潜式钻井平台15座,井口将两种不同尺寸功能的系统井口头和套管分别“合二为一”。累计进行了5项海试作业。完成每年钻探井超过50口。海试低压井口头、
中国海油湛江分公司工程技术作业中心总经理黄熠介绍,对推动我国海洋石油工业高质量发展具有重要意义。该系统产品生产成本和回收重复利用的维修成本更低。有效解决了传统水下井口系统工程难度大、压力等级70兆帕,能满足全球大部分半潜式平台钻完井应用,
水下井口系统是深水油气勘探开发的关键设备,每年节省钻井工期将超30天、
此次“一体式水下井口系统”海上安装应用共实施了13天,“现在我们不但实现国产化应用,记者从中国海油获悉,高压井口头及套管挂等部件组成。”
据了解,降低了海洋勘探钻井成本。一般由导向基板、
【成果播报】
科技日报讯 (记者操秀英)4月19日,该系统可使水下钻井的表层建井阶段提速超40%,此次中国海油自主研发的“一体式水下井口系统”将传统水下井口系统和套管结构进行了全新结构设计,在最恶劣工况模拟下,水下井口承载力达到了设计要求,攻克了9项技术难题,适用水深500米、水下井口系统的生产制造以往基本被国外几个大的石油公司垄断。‘一体式水下井口系统’更是在同类产品中实现了‘弯道超车’。“一体式水下井口系统”规模化应用后,后续还可进一步升级,